宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合...
在冲压3mm厚轴承支架的复合模具应用中,原先采用的Cr12MoV模具钢虽然硬度达到HRC58,但模具在使用过程中频繁开裂,导致无法继续使用复合模具工艺,只能改用效率较低的单冲模生产方式。单冲模生产方式将原本复合模具一次完成的工序拆分为多个步骤,从而降低了生产效率。
为了提高冲压效率,开始尝试使用GT30模具钢制作复合模具。实际应用结果显示,GT30模具钢在韧性方面表现良好,采用GT30制作的复合模具未再出现开裂问题。
使用Cr12MoV制作的复合模具在两三万次的冲压后就出现开裂报废的情况。尽管也尝试过使用DC53等其他模具钢材料,但同样未能解决开裂问题。由于复合模具包含大量线割加工的孔,每套模具的线割费用较高,频繁开裂导致模具制作成本大幅增加。
改用单冲模后,虽然能够维持生产,但生产效率明显下降,影响了产品的市场竞争力。而使用GT30模具钢制作的模具,已经成功冲压了20多万个产品,且未出现开裂现象。与Cr12MoV相比,GT30模具钢不仅显著延长了模具寿命,还节省了因模具开裂而需要重新线割的费用。
GT30模具钢在使用过程中即使出现磨损,也可通过修复继续使用,进一步降低了生产成本。